延长石油油气勘探公司修旧利废抠出“真金白银” 已节支1200余万元
来源:延长石油油气勘探公司 2023-04-10 10:31
今年以来,延长石油油气勘探公司持续强化现场成本管控,以降本增效为切入点,把节约挖潜的触角延伸到每个岗位每名职工。其中采气五厂修复油管达14000余根,节约管材投资费用1200余万元。
该公司围绕集团公司“三比三提升”活动平台,聚焦节能降耗和成本管控目标,全员深入开展修旧利废、增收节支工作,从源头上做实做细成本管控。以该公司采气五厂为例,他们按照“能用即用、能修尽修”的工作思路,把废旧油管利用列为企业“双创”课题,通过反复调研实践,成功解决了制约旧油管修复的技术瓶颈。
在这项工作中,针对气井专用管钢级高、型号多、扣型繁杂不通用,试气时油管等停现象时有发生,制约上产工作的实际困难。从2020年开始,该厂就在公司降本增效工作要求下,通过积极在同行业对标,借鉴经验成立了旧油管修复利用攻关工作组,按照分拣、修复、应用、效果评估等环节开展相关工作。同时安排专人跟踪油管回收、加密检查修复工序,现场挑选较好的旧油管,建立使用跟踪台账,抓实修复油管使用效果分析,确保把油管修复效益发挥到最大。
“近两年来,我们经历了探索、改良、推广三个阶段,形成了成熟的旧油管修复流程,通过采用‘化学成分+硬度’相结合的综合分析方法进行钢级分选,优选连接螺纹,成功解决了制约旧油管修复再利用项目推广的两大技术难点,实现了旧油管快速高效修复,为延安气田其他区域气井旧油管管理提供了工艺技术借鉴,目前该工艺技术已在全厂开始推广应用。”该厂生产科负责人张晓刚介绍说。
据统计,该厂2022年完成现场压裂施工39井次,修复油管入井1.4万余根,压裂成功率达到了100%。特别是在子**井组压裂求产中,获得井组无阻流量100余万方的喜人成绩。团队成员还积极开展修复油管“多次压裂实验”,完成了二次压裂10井次、三次压裂2井次,均取得较好的效果,延长了油管使用寿命。
该单位采气五厂开发科主管蒋立宏算了一笔账,以延1204-3井入井的398根使用情况为例,今年新油管的市场价格每根约为1400余元,修复旧油管每根单价约为366元,仅这一口井就实现节支43万余元。更可观的是,截至目前,该厂现场减少新油管应用69井次,单井次新油管费用平均节省了25万元,为企业提质增效和高质量发展夯实了基础。
据了解,该公司各采气厂也积极借鉴采气五厂的成功经验,积极探索旧油管修复利用的模式,组织技术人员进行多次入井试验,全力推动企业提质增效和高质量发展工作,以实际行动助力集团再造一个“新延长”。(杨承欣 任哲言)