长庆油田采油三厂鏖战“严冬”攻势如潮
来源:西部网-陕西新闻网 2020-05-08 17:14
西部网讯 今年初以来,新冠肺炎疫情和国际油价暴跌交相叠加,作为长庆油田产量“排头兵”的采油三厂,在生产经营上连临严峻挑战。“左右不了价格就力争左右成本”,该厂积极催生内生动力,眼睛向内、练好内功,树立“一切成本均可降”的信心,堵住“出血点”,扩大“增效点”。在成本费用上厉行“吃拿卡要”,降控各项费用2500余万元,实现轻装瘦身,为“战严冬、转观念、勇担当、上台阶”主题教育活动助力连连。
从电费上“吃”回来。该厂在保证不影响产量前提下,切实把电费管控贯穿于生产组织全过程。关停油井100口,关停站点25座,对低产的3143口井实施间开,对1573座井场逐步施行冷输率,取消36座电加热站点。积极探索节能技改,更换15座站点离心泵、更换45台电机、治理回流/节流站点8座,并利用电力春检开展专项工作,修复井站无功补偿设备,功率因数提高至0.95。他们还依托产能建设,缩短6条10kV线路供电半径,降低线路损耗。组织各作业区开展专项整治,取缔、转移、限制农电。1-4月电费较上年同期减少817万元,综合电耗较上年同期下降1057千瓦时/口,吨油综合电耗较上年同期下降20.01千瓦时/吨。
从运费上“拿”回来。该厂通过提高车辆利用率、优化组织方式、完善污水处理流程、拉油点治理等措施,有效降低运输费用。一是优化车辆配属。通过车辆信息化平台应用,实时掌握运力动态信息;持续推进车辆区域共享,统筹调派,优化生产用车结构,提高车辆利用率,共降低指挥车使用量30辆,皮卡车使用量56辆;将4辆9座以上工程车置换为皮卡车,单车节约运费168元/天。二是优化日常调派。提高自有车辆使用效率,降低外雇车辆使用批次;做好车辆区域统筹调派,提高单车负荷率,减少空返费用,有效控制用车总量,清退装载机5辆、卡车2辆、吊车2辆,合并用车112车次。三是优化工艺改造。通过优化站点生活污水处理流程,降低生活污水拉运量160方/天;铺设采出水注水管线,减少采出水拉运量50方/天。四是优化流程配套。重点完善各产建新区块流程配套工作,确保“早进流程、少拉油”;同时做好拉油点治理工作,共治理拉油点2座,减少拉油液量24方/天。1-4月运费较去年同期结余846万元。
从措施上“卡”回来。该厂坚持以效益为先,先算后干,算好再干。在油水井措施上,暂停油井大修作业,突出重点油藏重点部位治理;针对剖面治理效果不好的油二区、油一区池46、池228、池141等区块,暂缓堵水调剖微球注入;立足“自己能干的自己干”,完成自主调剖47口,节约调剖施工费用235万元。在油田开发上,以提高注水有效性为原则,通过一季度动态分析、井组分析,结合剖面吸收,重点通过限压注水和周期注水优化注水调整共计437井次,日均降低注水量2531m3。对王台区注水效果分析,结合自营区污水处理情况,目前已对王台区下调注水126m3/d,下步持续优化注水,预计下调注水量350-400m3/d。同时,关停高含水井100口,0.5吨以下低产井停止检泵作业,大幅压缩测压工作量,优化动态监测方案。
从设备上“要”回来。该厂上下牢固树立“产量是干出来的,收入是挣出来的”工作观,把苦干、巧干加实干作为降本增效的主要措施。通过修旧利废及再制造,1-4月完成7台抽油机修复,控降费用51万元;油管修复8.707万米,控降费用431万元;修复低压阀门460套,控降费用34.42万元;修复旧抽油泵102台,节约费用15.3万元;修复抽油机配件153件,节约费用56.39万元;修复调剂再利用5台,节约费用17.6万元。在设备技术改造上,对五里湾一区南五转3台柱塞泵进行节能改造,改造后电流下降140A,预计节约电费24万元;对全厂87个站单级离心泵加装变频器,降低能耗损失,目前已安装26个站点,节约电费32万元;抽油机调平衡已完成610台,节约电费11.25万元。同时,他们进一步对造价指标进行控降,与7家承包商签订中标价格降幅承诺书,在原中标价格基础上,增加降幅,平均降幅4%,控降维修成本28万元。(通讯员 杨幸)
