凡人善举丨霍威:让冰冷的模具“活”出精气神

2026-02-05 08:32

车间里的机器声,是那种低沉的嗡鸣,混着金属细微的碰撞音。在熟悉的嘈杂声里,霍威用手指拂过一个刚拆下的模具部件,像是在检查一件瓷器的胎骨。

2月1日,阳光从车间高窗斜打进来,照在霍威那张专注的脸庞上。30余年光阴如水,他从一个对着图纸发懵的技校生,成长为陕西电子群力电工有限责任公司首席技能专家、全国劳动模范、陕西省道德模范。然而在他看来,一切仿佛从未改变。

1995年,19岁的霍威走进工厂。生产线上复杂的图纸和精密的计算公式,对刚出校门的他来说犹如天书。当时,他利用晚上和节假日为自己“补课”,搜集了大量钳工类书籍和资料,一心扑在钳工技术的提升上。

付出总有回报。参加工作的第二年,霍威获得公司青年钳工技术比武第一名;2007年,他参加陕西省技能大赛,荣获“陕西省技术能手”称号;2009年,他参加陕西省模协钳工大赛,获得第一名。10余年间,他完成了从普通钳工到高技能领军人才的蝶变。

真正的考验在2017年到来。公司一条进口生产线上的罩子级进模突发故障,国外技术封锁让维修陷入困境。霍威带领团队成员反复测量推演,最终不仅成功修复了模具,还自主研制出高精度国产罩子级进模,产品合格率提升了30%以上,性能超过进口产品。“这一成果打破了国外技术垄断。”公司党委书记、董事长王楠感慨。

这样的硬骨头,霍威啃下了不止一块。2019年,他带领团队成功研发某带帽沿罩子模具,填补了金属矩形小转角罩子成型数据的国内空白。同年,公司推杆烧结零件生产遇到瓶颈,他主动请缨,带领团队连续跟班、仔细观察,经过37次复盘数据、3种方案试制、4个月试验,最终攻克难关,成功研制出新的烧结模具,实现手工向设备烧结的转变,合格率提升35%、工效提升6倍以上。

“技术创新不能只停留在纸面上,更要落地生根。”这是霍威常挂嘴边的话。2010年,他承担了一种模具的设计制造任务,成功攻克罩子不易成型、壁厚不一致等难题。该模具开创了公司塑料件自动化生产的先河,生产效率提高5倍,年节约成本30余万元。

2020年,霍威开始挑战金属零件加工自动化。在生产调试中,他发现以往的模具结构会影响机器人手臂的伸缩和夹取动作。他大胆提出新型罩子整形模具结构设想,在底座上增加了润滑油导流槽,并对机器人夹爪、喷油装置、弹出装置逐一改动,历经数十次调试,使机器人迅速应用于罩子生产。

30余年来,霍威先后设计制作专用工装夹具80余台套,获得1项国家实用新型专利、5项集团级科技创新奖和进步奖。更让他自豪的,是带出了一支技术过硬的队伍。2017年挂牌的“霍威省级技能大师工作室”,已成为技术攻关和人才培养的摇篮。目前,他的9名徒弟成为省、市技术状元和能手,14人在省级技能大赛中崭露头角。

岁月往复,匠心不改,霍威不仅让冰冷的模具“活”出了精气神,还在平凡的坐标上镌刻出不平凡的价值。

记者 郑斐

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