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全国“创先炉”的发展之路

来源:渭南学习平台 2020-10-02 11:26

近日,2019年度“全国重点大型耗能钢铁生产设备节能降耗对标竞赛”结果揭晓,陕钢龙钢公司5#120吨转炉喜获全国节能降耗“创先炉”荣誉称号。

一直以来,陕钢龙钢公司炼钢厂瞄准“国内一流、行业领先”总目标,坚持“守正出奇、创新赋能”总要求,以管理节能、结构节能和技术节能为主线,以控制能源消耗,增强能源生产力,提高能源综合利用效率为突破口,充分发挥科技创新引领作用,开源节流,推动企业高质量发展。

源头创新,提高能源产出率

陕钢龙钢公司坚持源头管控,突破技术困境和系统缺陷,使各项能源指标有了新提升。

在转炉余热蒸汽回收上,采用汽包液位、给水流量和蒸汽流量三冲量自动化平衡控制,控制汽包水位、温度处于合理区间,提高蒸汽产出率。

在蒸汽输送环节,采用并网阀、旁通阀和输出阀自动调节控制,使输送系统平稳运行,杜绝因管网压力大造成蒸汽放散浪费,月增加蒸汽回收量43kg/t,创效约73万元。

在转炉煤气回收上,陕钢龙钢公司结合转炉冶炼前、中、后期煤气产量不同的特点,采用炉口微压差和烟罩自动控制技术,自动调整重锤和烟罩位置,实施后,煤气回收量较2019年同期增加约4000000m³,创效约520万元;工序能耗较2019年同期下降9.36kgce/t。

数据化管控,降低能源消耗率

系统压力波动,数据计量误差,管道线路跑冒滴漏等是能源消耗浪费的主要原因,给企业能源分析、能源调度造成了很大困境。

陕钢龙钢公司对标管理找差距,积极构建大数据能源管理系统,通过对能源设备、管道等运行数据进行集中采集、处理、分析,实现能源管理数据化、智能化、自动化,进而实现对能源计划、能源实绩、能源平衡、能源预测、能源设备、能源质量、生产调度等全方位的监控和管理分析,及时了解和掌握各种能源的生产、使用和运行状况,做到科学决策,正确指挥,降低能源消耗。同时,该系统还具有无线远程监控和预测预警管理功能,为系统的稳定运行和无人化工厂建立奠定基础。

工艺优化,提高能源综合利用率

针对煤气蒸汽放散、外销、取暖、日用使用不科学,造成使用不平衡、不协调、不可持续等问题,陕钢龙钢公司及时转换投入要素,建立新煤气发电、余热蒸汽发电和汽改电等能源配置项目,促进产业结构优化升级,推进能源资源配置调整与转型,提高能源综合利用率。

针对生产区取暖设备点多面广,造成蒸汽输送散热大等问题,还实施了汽改电项目,减少蒸汽输出浪费。同时利用蒸汽发电残余软水,代替炼钢汽化冷却系统工业盐制软水,有效提高蒸汽回收量,每月可减少工业盐约400吨,创效24万元。

截至目前,陕钢龙钢公司各项能源指标均创历史新高,其中转炉煤气回收率最高达130.44m3/t,蒸汽回收率最高达115.68kg/t,工序能耗最高达-30.44kgce/t。

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陕西龙门钢铁有限责任公司

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